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精益生产案例-缩短物流作业时间:马他拉若公司

2016-03-13 20:56 作者:编者 来源:精益现场改善 浏览: 我要评论 (条) 字号:

摘要:精益生产案例-缩短物流作业时间:马他拉若公司 属于银河制造集团公司中(Molinos Riode la Plata)的马 他拉若(MATARAZZO)公司,是阿根廷彭黑和伯恩(Bunge Born)集团的一员,它制造新鲜和干燥的通心粉,以及 其他的产品。生产出来的产成品,立即送到距离工厂5

银河制造集团

精益生产案例-缩短物流作业时间:马他拉若公司
 
属于银河制造集团公司中(Molinos Riode la Plata)的马 他拉若(MATARAZZO)公司,是阿根廷彭黑和伯恩(Bunge
& Born)集团的一员,它制造新鲜和干燥的通心粉,以及 其他的产品。生产出来的产成品,立即送到距离工厂5公 里外的该集团配售中心。
本案例在说明借由资料的搜集、现场作业的观察和运 用一般常识的作法来解决问题,以大幅度地改善物流管理 的例子。
 
该公司在从事改善之前,产品的运送是每天从早上6 点到下午6点钟为止。每一趟的运送时间(包含在工厂的装 货、路上运输,在配销中心卸货和返回工厂)平均大约耗 费3小时。运送工作由6或7部卡车,每天运送次数为10~ 14次。更有甚者,运送人员通常还需要星期六加班,因为 他们通常无法在星期一到星期五,达到每日的运送需求 量。
 
在装卸货时,司机经常要踩在栈板上的产品,并覆盖 或拆下帆布,因此产品也常受损伤。更大的另一作业瓶颈 是卡车必需过磅4次——2次在工厂,2次在配销中心(一次 是空车,一次是满车)。为了消除此物流作业的效率不高, 和作业产能最佳化,就组成了一个改善小组。
 
在改善专案开始后的第六个月,公司发现只需两部卡 车和4~6个拖车即可,工作时间减少到7~11小时。每部 卡车的作业时间减少了 22分钟(改善了 88%),以及每次装 载成本减少了 35%。
 
 
该公司是经由下列的改善活动,才达成了这些成果。
•在新的作业程序里,卡车在工厂里将一个装载好的 拖车,拖运到配销中心,并将此车留在配销中心(准备卸 货),另将一个空的拖车拖回工厂,并将空拖车留下(准备 装货),卡车司机又拖了一个装载好的拖车返回配销中心。
 
•配销中心规划了二个车坞,供马他拉若公司专用。
•拖车加装了硬式的顶棚和活动式的帘幕,以免除司 机踩到产品上去。
 
•新装了一块标示板,显示各卡车及拖车的重量,并 包含了可能的搭配情况,因此装载重量只要磅秤一次即可, 比过去的每地过磅二次,省事得多。
这些改善所节省的时间,使得每位司机由过去的每日 运送1趟,增加到每日可运送5趟,而且员工也不需要在星 期六加班了。
 
(责任编辑:snrxa1209)
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