摘要:张小武:生产助理 大学毕业生 王新: 生产主管 5年工作经验 现场改善专员:小丽 组立IE小李 组立工程刘叔 序: 在现场改善中,有一句名言及“浪费是万恶之源。”几乎所有的工厂品质,成本,效率等问题都来自浪费。 归根结底,现场改善最终还是要回到发现问题
张小武:生产助理 大学毕业生 王新: 生产主管 5年工作经验 组立IE小李 组立工程刘叔 序: 在现场改善中,有一句名言及“浪费是万恶之源。”几乎所有的工厂品质,成本,效率等问题都来自浪费。 归根结底,现场改善最终还是要回到发现问题,分析问题,解决问题上来。那么,解决问题是建立在分析问题上来,分析问题的前提是发现问题。 而七大浪费是现场改善发现问题的最佳工具,学会了它也就等于拥有了一双发现问题的眼睛。 一. 急死个人的检查站: 又是一个工作日,照例,小丽带着小武来组装巡线。一走组装车间,他们就直奔新建的Clip线走去。 大老远,就看到弯曲检查站检验员面前堆了一大框的Clip。而负责弯曲检验的检验员也是一头大汗地在检验,很明显此检验工站成了瓶颈。后面所有工站因为卡在检验站所有的节奏都慢了下来,现场呈现出非常不正常的走走停停。 小武急忙跑上前去,问检验员。“怎么检的这么慢啊,有什么困难吗?”检验员也是万般无耐地回答:“没办法,机器压的忙啊。” 小丽站在一边仔细观察了一会拿出马表认真地测完作业时间后,对小武说: “你看检验员要反复压合5次,每次要2.2秒。这样压合机就要作业11秒,再加上他本身的拿取动作约1.4秒,一共花掉了12.4秒。而你再看前面的目视检查站,就非常轻松,一次约5.5秒速度是弯曲站的两倍。所以弯曲站永远都赶不上啊。” 小武忙问:“师傅,那这样要怎么解决啊?”小丽笑而不语,拿起电话找来了负责组立的工程刘叔。和刘叔聊下来,弯曲检查验证出来三次足够,可担心有风险才加了两次作保险。 经沟通小丽说服了刘叔,把五次改为三次。刘叔也把IE小李请到了现场,四个人一合计。花了半小时时间讨论出改善方案来克服这个很明显的等待的浪费,改善后的排线如下。 Clip弯曲检验工站,从压五次改成三次。把目视检查clip和弯曲检查合二为一,同步增加了一套弯曲设备与检验员。通过RCSE(重排,合并,简化,删减) 把弯曲工站整合为8S,两套设备 检验员平均下来一套设备 检验员仅4S。排完后适应了半小时后,就开始顺畅了起来。 流水线开始难得地出现了令人赏心悦目的节奏感,一个流的行云流水让大家仿佛听到了产品发出的欢快的笑声。 IE小李开心地和大家公布经过他核实的改善成果: “工时由原来的22.1S降为12.4S,人力曲5人节省为3人。 成果显著,这是在产能不变,品质不变的前提下发生的改变。” 听到这里,大家不由自主地鼓起了掌。连现场的作业员们也被感染,明显动作也轻快了好多。 1. 定义:双手均未抓到及摸到东西的时间 -宽放时间是指在生产过程中进行非纯作业所消耗的附加时间,以及补偿某些影响作业的时间。 2. 表现形式: (责任编辑:环球精益网) |
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