摘要:近日,在湖北省第三十九次质量提升小组代表会议上,红峰公司2个QC成果获得“湖北省优秀质量管理实践标杆”称号。获奖的分别是第一硏究室新创QC小组的《一种多通道发动机采集单元的研制》创新型课题和11车间新星QC小组的《提高某产品本体精车工序合格率》问题
近日,在湖北省第三十九次质量提升小组代表会议上,红峰公司2个QC成果获得“湖北省优秀质量管理实践标杆”称号。获奖的分别是第一硏究室新创QC小组的《一种多通道发动机采集单元的研制》创新型课题和11车间新星QC小组的《提高某产品本体精车工序合格率》问题解决型课题。 新创QC小组成立于2010年,是一个锐意进取、敢于创新的小组,2011年曾获得全国优秀质量管理小组。某无人直升机发动机采集单元要实现多通道信号实时采集,全量程误差不能大于2%的要求。为确保其满足要求,吴旭亮带领新创QC小组按照QC的程序,先进行了查新和借鉴。通过借鉴汽车发动机采用转换芯片的思路,提出了总体方案。总体方案经论证可行后,小组成员各司其职开展分级方案的软硬件设计,再提出各种优选方案进行多次试验对比,得出了最佳参数。通过一个PDCA循环后,研制的发动机采集单元工作正常。经系统对接测试,实现了全范围采集误差最大为1.81%,圆满达到了目标值。小组人员不仅完成了研制任务,还推动了技术创新,取得了较好的经济效益和社会效益,为公司配套开拓了新的领域。 新星QC小组一直活跃在机加生产线,曾多次获得湖北省优秀质量管理小组。某产品本体精车工序合格率只有80.83%,不能确保产品质量和进度。刚加入机加战线的刘德振通过现状调查,找到了精车工序合格率低的症结,主要是产品的同轴超差,占比为82.62%。他运用系统图进行原因分析,对所有可能因素通过试验的方法进行确认,找到了2个原因,制定了切实可行的对策。通过改善定位装夹位置,自制刀具的措施,使本体精车工序合格率提高到97.8%,成功解决了同轴度问题,实现了质量效益双提升。 作者|付 芳 编辑|刘一飞 审核|王 为 |
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