摘要:作者:大白 后台回复“大白”即可查阅往期精彩原创文章 先来回顾下往期精彩: 发现浪费是改善的开始7大浪费之一 “不良的浪费” 七大浪费改善手法之现场应用之一加工的浪费 七大浪费改善手法之现场应用之一动作的浪费 七大浪费改善手法之现场应用之一等待的浪
作者:大白 后台回复“大白”即可查阅往期精彩原创文章
先来回顾下往期精彩:
脚踏实地做改善之道三步曲之三 【精益品质三七基础工程建设】口号:发现问题是改善的开始!
张小武:生产助理 大学毕业生 王新: 生产主管 5年工作经验 组立IE小李 组立工程刘叔
序: 在现场改善中,有一句名言及“浪费是万恶之源。”几乎所有的工厂品质,成本,效率等问题都来自浪费。归根结底,现场改善最终还是要回到发现问题,分析问题,解决问题上来。那么,解决问题是建立在分析问题上来,分析问题的前提是发现问题。而七大浪费是现场改善发现问题的最佳工具,学会了它也就等于拥有了一双发现问题的眼睛。 一. 做的多,反而会亏的多。 第五天,小丽一早就叫上小武,小李到新建的组装线例行稽核。走到Fire clip锁紧工站时小丽停住了脚步,小武一眼就看到旁边堆积如山产品放在的锁紧工站边。这时生产主管王新不知从那里冒了出来,向小丽找招呼。:“丽姐,你来的正好,帮我看下,这里发生了什么问题,一直都品颈,卡的很厉害。已经严重影响了我的生产了,总学得那儿不对啊。”小丽二话没说,掏出马表就做了一次工站工时测定。
测完,小丽就公布了答案,Fire clip锁紧工站规划严重不合理,虽然加了两个人但依然平均花4.8S作业,与装配工站之3.1S形成严重的不平衡生产,来不及造成严重堵塞瓶颈。”IE小李被小丽这样一说,脸一下就红了。连连点头说:“是是是,看来我光顾着快了,没有考虑到线平衡。” 小丽顿了顿,回头看了下小武。“前两天和你讲的过多生产,做的多,反而亏的多的道理说给大家听听。”小武环顾了大家一下慢条斯理地说道:“好,那我就将丽姐教我的这段话说给大家听听啊。丽姐告诉我,无法保证可卖出的产品做了太多,是浪费的源头。单位时间投入量,超过后工程需求造成的浪费。这也是目前生产中最大的浪费,并不创造价值。把有限的生产资源没有真正应用在生产客户需要的产品上,还会徒增在制品或成品库存的增加。” 接下来小丽就与大家一起讨论改善方案,最后决定如下。
改善方案: 将Fire Clip装配和锁紧两个工作合并﹐并配置3个作业员,瓶颈工站分摊后的平均工时为4.23瓶颈和在制品消除。生产线实现线平衡,一个流顺畅流动。 实际跑下来,效果非常好。锁紧工站的堆积品消失了,现场有呈现一片欢快轻松的气氛。 以小武的话来说,生产线现在跳起舞来,不在踩脚了开始合拍了。
二.生产产品的真正价值在于哪里? 这时候,生产主管突然发了一段感慨。:“从今天的现场改善行动中,我深有感触。就是我们生产产品的真正价值不是生产越多越好,而是依客户需求生产。只做客户要的数量,其它的一律都是浪费。更重要的是我们生产线要有自己的生产节拍,各工序应该依一个脉动来生产,这就是线平衡。我今天深深的体会到生产过多的浪费是我们最大的敌人,今后我一定要先敌发现,先敌开火,先敌歼灭。绝不放任任何一个生产过多的浪费,其实想明白后,发现生产的越多,如果不是客人要的,反而是成本越高亏的越多啊。” 听完这段话之后,大家发现每个人脸上都露出了会心的笑容。尤其是小丽笑的特别甜,特别美。 Tips: 生产过多的浪费小知识: 1.定义: 无法保证可卖出的产品做了太多, 是浪费的源头. 2.表现形式: (责任编辑:环球精益网) |
- 上一篇:给天津女排李盈莹一些合理化建议
- 下一篇:没有了
谈谈您对该文章的看